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我國第一顆人造金剛石的誕生與磨料金剛石的推廣生產(chǎn)
合肥通用機(jī)械研究所 胡恩良

編者按:
        該篇文章是王光祖先生保存的我國原第一機(jī)械工業(yè)部通用機(jī)械研究所胡恩良先生,為慶祝中國第一顆人造金剛石試制成功30周年而撰寫的回顧性文章。胡恩良先生是我國第一顆人造金剛石的研制人之一,現(xiàn)定居美國,這篇文章在王光祖先生那里保存近15年了,其內(nèi)容詳實(shí)、生動,精神感人,現(xiàn)在發(fā)表,使行業(yè)同仁們了解我國第一顆人造金剛石是怎樣誕生的,同時借此體味一下在我國三年自然害期間,國家十分困難的條件下,這些新中國培養(yǎng)起來的青年科技工作者們的科學(xué)態(tài)度和堅忍不拔、頑強(qiáng)拼搏的精神。在我國已成為世界金剛石大國的今天,希望我們年輕一代科技工作者要學(xué)習(xí)他們那種科學(xué)態(tài)度和堅韌不拔的精神,使我國繼而成為世界金剛石強(qiáng)國!

        我們從1961年開始,設(shè)計制造了61型超高壓高溫裝置,解決了超高壓壓力的測量和超高壓下高溫的測試,終于在1963年12月6日合成出我國第一顆人造金剛石。我們僅用不到三年的時間,花費(fèi)了30萬元投資,完成了美國用四年(1950~1954年)花了300萬美元才能完成的工作,使我國成為世界上第六個獲得人造金剛石的國家。這一科研成果,為我國填補(bǔ)了空白,開拓了科學(xué)研究的一個新領(lǐng)域。
        在此基礎(chǔ)上,經(jīng)過一年多的穩(wěn)定提高,解決合成成功率和轉(zhuǎn)化率,掌握了合成金剛石全套工藝方法,提高模具壽命,達(dá)到部規(guī)定的指標(biāo),并于1965年10月生產(chǎn)了我國第一批人造金剮石480克拉。通過了部級鑒定,完成了磨料級人造金剛石的研究與推廣生產(chǎn)的任務(wù),生產(chǎn)點(diǎn)普及到全國十幾個省市,從而使磨料級金剛石完全立足于國內(nèi),形成了一個初具規(guī)模的人造金剛石工業(yè)。并在國民經(jīng)濟(jì)17個部門得到廣泛應(yīng)用。
        磨料級人造金剮石的試驗(yàn)和研究共分二個階段,第一階段:第一顆人造金剛石的研制成功。第二階段:擴(kuò)大試驗(yàn)穩(wěn)定工藝進(jìn)行部級鑒定,推廣于生產(chǎn)?,F(xiàn)將試制人造金剛石的過程和粗淺體會匯報如下:
一、任務(wù)的由來
        人造金剛石是五十年代發(fā)展起來的一項(xiàng)新技術(shù),它涉及面廣,不僅有機(jī)械設(shè)備,而且還有物理,化學(xué)等一套工藝方法,難度很大。當(dāng)時只有美國、瑞典、英國等幾個國家掌握,對我國實(shí)行技術(shù)封鎖,而我國天然金剛石又稀缺,國民經(jīng)濟(jì)各部門,特別是精密機(jī)械,石油開采,冶金地質(zhì)勘探和電子工業(yè)等部門追切需要,每年要從蘇聯(lián)、剛果進(jìn)口,1960年金剛石來源斷絕,在此情況下,合成人造金剛石就成為我國當(dāng)時迫切需要解決的重要課題。
        我所在50年代末,因陋就簡自己動手建立了油壓200kg/cm2和6000 kg/cm2的試驗(yàn)系統(tǒng)和爆破法,為兄弟單位做了不少高溫高壓工作。在當(dāng)時國內(nèi)超高壓技術(shù)還是空白。地質(zhì)部需要建立高溫高壓試驗(yàn)室,何長工部長給一機(jī)部黨組寫信,要通用所設(shè)計試制高溫高壓設(shè)備,信轉(zhuǎn)到通用所黨總支。60年雙革運(yùn)動中,一室提出搞人造金剛石,并派人到部里找了技術(shù)司工藝處,向章簡家工程師反映了我們的意見。他說:“此項(xiàng)任務(wù)曾安排科學(xué)院某單位,他們干不了,你們干正好,給你們所下文。”在此情況下,一機(jī)部于1960年10月下達(dá)我所承擔(dān)研制人造金剛石的任務(wù)。
        61年初開始制訂任務(wù)書,并召開了有通用所、磨料所、機(jī)械院、地科院、部技術(shù)司章簡家同志參加的方案討論會,會議由原通用所蘇又泉所長主持。在會上由通用所胡思良同志提出了初步方案,并進(jìn)行分工:
通用所:全面負(fù)責(zé),建立實(shí)驗(yàn)室,設(shè)備設(shè)計與制造,測壓,工藝準(zhǔn)備。
機(jī)械院:硬質(zhì)會金精加工(未干),強(qiáng)度計算。
磨料所:合成原材料與工藝準(zhǔn)備(石墨、氮化硼的提純)理化分析鑒定。
地科院:測溫葉臘石準(zhǔn)備(后來又安排石墨成型)。
由于機(jī)械院干了一個月以后未參加。所以,就由通用所、磨料所、地科院三個單位協(xié)作開展工作。(62年磨料所派于鴻昌、王光祖、蘆飛雄等四名同志來我所參加工作)。后來這項(xiàng)目列為國家50項(xiàng)重點(diǎn)科研項(xiàng)目之一。
二、人造金剛石試制成功
        1961年春,在缺乏具體資料,無試驗(yàn)器材和設(shè)備,人力不足的情況下,人造金剛石的研制工作開始了。
        一張白紙,能畫最美麗的圖畫。我們調(diào)查了國內(nèi)外情況,收集了國外有關(guān)文獻(xiàn)l00多篇,對超高壓技術(shù)和人造金剛石開始有了一點(diǎn)認(rèn)識。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了方案論證。按照國外的常規(guī)做法,是先從三萬大氣壓系統(tǒng)做起,再到十萬大氣壓系統(tǒng)。我們要是也照此辦理,就要花費(fèi)較長的時間。通過分析,我們認(rèn)為可以借鑒前人已取得的成果經(jīng)驗(yàn)為我所用,結(jié)合我國我所在高壓方面已有一定基礎(chǔ),決定直接上十萬大氣壓系統(tǒng),才是多快好省的一個方案。
        國外一百多年前就有人企圖用人工方法制取金剛石,但一直未能成功,其主要原因就在于建立一個能承受5—6萬大氣壓和一千多度高溫的容器是一件十分艱難的事情。直到1954年美國霍爾等人解決了這一問題才首次合成了金剛石。因此,設(shè)計、制造超高壓高溫裝置就成為我們攻克這一課題的主要關(guān)鍵。
        我們結(jié)合自己的情況,以簡單、快上、可靠為原則,確定了兩面頂結(jié)構(gòu)裝置(即61型裝置),在設(shè)計中解決了強(qiáng)度設(shè)計和材料選擇二大難題,于1961年二季度全套圖紙設(shè)計完成了。
        試制任務(wù)下到了試驗(yàn)工廠,所黨總支非常重視,排為第一號任務(wù),開了綠燈,前后曾投入了全廠l/3的加工力量。同時,又派了練元堅同志加強(qiáng)課題組的領(lǐng)導(dǎo)。設(shè)計人員下到工廠向工人師傅學(xué)到了不少實(shí)踐知識,增長了才干。攻克了不少技術(shù)難關(guān),例如直徑70毫米的硬質(zhì)合金件的精加工,當(dāng)時在國內(nèi)很少碰到,沒有現(xiàn)成的機(jī)床技術(shù)人員和工人一起邊干邊學(xué),當(dāng)時動手改裝機(jī)床,較快地掌握了電火花加工技術(shù)。解決了硬質(zhì)合金件的加工問題。又如對45CrNiMoVA鋼環(huán)的鍛造,熱處理當(dāng)時還沒有成熟的加工工藝,也是通過在實(shí)踐中不斷摸索經(jīng)驗(yàn),逐步掌握了它的鍛造比,鍛造溫度以及較好的熱處理規(guī)范才解決的。最后又遇到了裝配難關(guān),由于硬質(zhì)合金件和鋼環(huán),鋼環(huán)與鋼環(huán)之間是以較大的過盈量配合的,最大過盈量達(dá)8%,這對一般冷壓配來說是很少見的。如果壓裝程序不正確或鍛造、熱處理不好等原因,常常會造成鋼環(huán)破裂,我們對比了多種壓裝方法,反復(fù)試驗(yàn),在潤滑劑的選用上也花了不少功夫,豬油、機(jī)油、石墨粉等作潤滑材料都未能成功,后來采用了新型潤滑材料二硫化鉬有機(jī)溶劑(丙酮或乙醇)噴涂。裝配問題得到解決,第一套61型超高壓高溫裝置于62年底誕生了。
        設(shè)備制造出來了,能不能達(dá)到設(shè)計要求呢?首先要解決超高壓測試技術(shù)(許錦楓、杜福昌負(fù)責(zé)),我們參考了國外資料介紹的常用測壓方法,利用Bi、T1、Cs、Ba四個金屬元素在某一特定壓力下發(fā)生相變而引起的電阻變化來間接地測量壓力。由于這些試樣的原始電阻值很小(在百分之幾到千分之幾歐姆之內(nèi))而電阻值的變化則更小,因此盡可能減少接觸電阻的影響,就成了測量成敗的關(guān)鍵。我們反復(fù)進(jìn)行了試驗(yàn),從失敗中找原因,最后采用汞齊來增大試樣兩端的接觸表面,使其在受壓過程中,接觸面十分穩(wěn)定,從而保證了測量的可靠性和精確度,測得了精度達(dá)±4%的壓機(jī)負(fù)荷—壓力曲線。在不斷提高壓力的過程中,我們及時發(fā)現(xiàn)了當(dāng)壓力超過5萬大氣壓后壓力就升不上去的原因在于產(chǎn)生壓縮的沖程不夠,即外界負(fù)荷都作用在密封錐面上,而高壓腔內(nèi)的壓力升不上去。我們又增加了密封的層數(shù),增大了壓縮沖程,使壓力達(dá)到6萬大氣壓。為合成金剛石提供了最基本的條件。
        高溫的測量是由地科院姚裕成等同志負(fù)責(zé),他們采用了間接加熱的方法,在葉臘石管外壁車成螺旋狀小槽,繞以鉑絲通電加熱,他們先在模擬設(shè)備上做了大量的試驗(yàn)準(zhǔn)備工作,特別是選擇和摸索葉臘石的性能和加工方法方面花費(fèi)了不少心血。在61裝置上他們又測得了間接加熱的功率—溫度曲線。由于考慮到6l型裝置的試驗(yàn)腔體積較小,采用間接加熱有困難,并且操作裝配也較繁瑣,因此,我們又考慮了直接加熱方案,但到底是在低壓下測溫,把測得數(shù)據(jù)類推到高壓下使用,還是在合成金剛石的壓力下測量呢?當(dāng)時,我們開始也這樣做了,因這樣容易做到,壓力太高,熱電偶絲就很易擠斷。但在合成試驗(yàn)中我們發(fā)現(xiàn)這樣做誤差是很大的,根本行不通,一定要在合成壓力下實(shí)測功率—溫度的關(guān)系。擔(dān)負(fù)測溫工作的張永華、柳開忠同志精心裝配試樣,細(xì)心操作壓機(jī),經(jīng)過數(shù)十次試驗(yàn),反復(fù)改進(jìn)組裝方法和設(shè)備對中,終于解決了熱電偶絲在高壓下的斷裂問題,把測量成功率提高到40%(以后又提高到90%),同時磨料所的同志,也在直接加熱試樣上測得功率—溫度曲線。
        原材料的準(zhǔn)備和觸媒的選擇就成了進(jìn)行合成試驗(yàn)的最后一環(huán)。磨料所的同志對石墨材料進(jìn)行了提純和氣孔率的測定等工作。選用什么樣的材料作觸媒,提出了Ni,Ni—cr等方案,經(jīng)過討論,確定采用合成溫度,壓力較低的Ni—cr合金。當(dāng)時,手頭沒有合乎要求的這種材料,專門冶煉也來不及,我們就臨時采用Ni—Cr電阻絲,錘扁后砂紙去氧化皮,制成片狀觸媒片,與石墨一層一層交錯放置壓成試棒。從63年四季度正式開始合成試驗(yàn),所黨委十分重視和關(guān)心試驗(yàn)工作,并提出了一定要在年底壓出金剛石的戰(zhàn)斗口號,大家干勁十足,為早日拿出入造金剛石而爭分奪秒地工作。經(jīng)過50多次工藝試驗(yàn),還未發(fā)現(xiàn)有金剛石,但經(jīng)理化鑒定已有Ni3C等金剛石伴生物生成,說明合成溫度,壓力己接近金剛石的穩(wěn)定區(qū),分析溫度,壓力這二個因素對直接加熱而言,溫度在試棒上的分布是很不均勻的,即存在著一個較大的溫度范圍,關(guān)鍵是要提高壓力,就能滿足金剛石的合成條件。因此,在12月5目又進(jìn)行了提高壓力的測壓試驗(yàn),12月6日把合成壓力提高后,做了兩次試驗(yàn),其中一次發(fā)現(xiàn)了金剛石。接著又重復(fù)做了6次試驗(yàn),連前二次共8次。6次有金剛石。三年來多少人的辛勤勞動,終于結(jié)出了豐碩之果,我國第一顆人造金剛石試制成功。
三、乘勝追擊,攻克合成工藝、項(xiàng)錘壽命關(guān)
        人造金剛石的研制成功是科學(xué)試驗(yàn)邁開的可喜的一步,使我們打破了對人造金剛石合成技術(shù)的種種迷信,但是對6l型裝置要不要盡快推廣投產(chǎn)是存在不同看法的。一種意見認(rèn)為我們的任務(wù)完成了,下一步交給別的單位干,搞“接力賽”,另一種意見認(rèn)為應(yīng)該在現(xiàn)有基礎(chǔ)上,穩(wěn)定工藝提高產(chǎn)量,推廣到生產(chǎn)中去。我們堅持了后一種做法,得到所黨委的支持,在61型裝置上摸索了一整套合成工藝方法,并推廣生產(chǎn)。趕在六面項(xiàng)中間試驗(yàn)投產(chǎn)前幾年,為國家提供了部份金剛石磨料。
        我們分析了在6l型裝置上要推廣生產(chǎn),完成第二階段的任務(wù),必須解決三低(即成功
        率低,轉(zhuǎn)化率低,頂錘壽命低),實(shí)質(zhì)上就是要解決合成工藝和頂錘壽命兩個關(guān)鍵。
        首先,要改進(jìn)合成工藝,提高合成成功率和轉(zhuǎn)化率,當(dāng)時轉(zhuǎn)化率僅達(dá)1%,每次得量僅0.0l克拉(1克拉=0.2克)。因此必須在合成工藝上下功夫。實(shí)踐證明在一定的壓力、溫度條件下,觸媒材料對合成金剛石影響是很大的,能不能找到一種比Ni—cr合金更好的觸媒材料呢?我們以第八族金屬為基體,選擇了十多種合金,進(jìn)行了近200次試驗(yàn),結(jié)果表明Ni—Cr—Fe合金較好,成功率和轉(zhuǎn)化率有了一定提高,擔(dān)還達(dá)不到預(yù)期的指標(biāo),(部下達(dá)指標(biāo),轉(zhuǎn)化率20~25%),困難是很大的,選擇各種配比試驗(yàn)需要花費(fèi)大量的時間,人手也顯得十分緊張,就在這時,部里組織了調(diào)查組對部管重點(diǎn)課題進(jìn)行了檢查,在所黨委和支部的具體領(lǐng)導(dǎo)下,幫助我們總結(jié)了前一段工作,肯定了成績,也發(fā)現(xiàn)了問題,使我們?nèi)M同志認(rèn)識到要克服試驗(yàn)工作的盲目性必須對具體的事物,作深入細(xì)致的分析和研究工作。才能真正認(rèn)識事物的本質(zhì)。通過總結(jié)工作,調(diào)動了大家的積極性,在仔細(xì)觀察和分析為什么同樣材質(zhì)的觸媒有的能長金剛石,有的卻不能長金剛石,在不能長金剛石的情況下,往往合金與石墨不發(fā)生作用,形成所謂的“光板”,通過分析,我們認(rèn)識到除了溫度,壓力的影響外,還有一個觸媒表面活性的問題,當(dāng)我們用酸處理除去合金表面氧化皮后,表面有一層白色薄膜,用刀子刮掉這層薄膜,試驗(yàn)效果就好,證明這層薄膜是有害的物質(zhì)。我們就用蒸餾水沖洗酸處理后的合金表面,把殘留在表面的酸根離子洗掉,這樣的操作辦法,就能使合成成功率達(dá)到100%(這就成為后來推廣生產(chǎn)時,采用軋制合金和酸處理,球磨表面等一套工藝條件的依據(jù))。
        在提高合成成功率的基礎(chǔ)上,選擇合理的組裝形式,減小縱向溫度梯度,選用有利于金剛石生長的石墨材料,增加合金與石墨片的接觸表面等措施使轉(zhuǎn)化率達(dá)到24%。
        但是由于試驗(yàn)腔尺寸太小,試棒直徑只有3.13毫米,雖然合成成功率和轉(zhuǎn)化率有了大幅度提高,但單次產(chǎn)量仍然達(dá)不到投產(chǎn)要求。原來設(shè)計試棒尺寸為3.13毫米是根據(jù)國外文獻(xiàn)報導(dǎo),在超高壓裝置上,試驗(yàn)腔的有效利用體積為總體積的1/16,這個經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)能不能打破呢?我們學(xué)習(xí)了毛主席關(guān)于破除迷信與尊重科學(xué)相結(jié)合的教導(dǎo),通過試驗(yàn)分析了溫度在試驗(yàn)腔內(nèi)的分布情況,采取了逐步擴(kuò)大試驗(yàn)腔體的辦法,將合成試棒由φ3.13毫米擴(kuò)大到φ5毫米,試驗(yàn)證明,對壓力缸的壽命影響不大,而對合成產(chǎn)量卻提高了幾倍,單次產(chǎn)量由不到0.2克拉提高到0.65克拉,最高達(dá)1克拉以上。這就為200噸級二面頂裝置推廣生產(chǎn)打下了堅實(shí)的基礎(chǔ)。
        合成試驗(yàn)經(jīng)過一系列努力,基本上穩(wěn)定了工藝。但同時又出現(xiàn)了頂錘壽命太短的問題,有時一天就壞了三個,而頂錘是硬質(zhì)合金材料制成的,加工起來十分吃力(當(dāng)時還沒有金剛石砂輪),每個頂錘成本要300元,無論從加工能力和經(jīng)濟(jì)核算上考慮都是不行的。
        那么影響頂錘使用壽命的關(guān)鍵是什么呢?開始大家認(rèn)識不一致,提出了很多問題如加工引起的表面龜裂問題,通電的影響,表面光潔度不夠,結(jié)構(gòu)不好,與鋼環(huán)配合問題,燒結(jié)質(zhì)量問題,材質(zhì)問題等等。矛盾擺開了,但那個是主要矛盾呢?并不是一下子就能分辨清楚的。黨委和支部領(lǐng)導(dǎo)及時抓住了這個問題,指導(dǎo)我們反復(fù)學(xué)習(xí),領(lǐng)會毛主席在《矛盾論》中的有關(guān)教導(dǎo),引導(dǎo)大家分析了頂錘都是由于受力不均而半邊劈開或局部碎裂。使我們初步認(rèn)識到,在現(xiàn)有的材質(zhì)和燒結(jié)工藝下,造成頂錘破裂的主要原因是上下頂錘對中情況不好,錐面受力過大,因此,我們就從操作上下功夫,提高導(dǎo)向精度和降低壓機(jī)噸位,減小錐面受力,壓機(jī)噸位從170T降低到160T。通過大量試驗(yàn)驗(yàn)證,頂錘壽命同原來29次,提高到150次,最高達(dá)315次。
        單次合成產(chǎn)量的提高,和頂錘壽命的解決,就使人造金剛石成本大大降低,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)基本上達(dá)到了投入工業(yè)生產(chǎn)的要求。
四、磨料級人造金剛石遍地開花
        1965年lO月27日人造金剛石磨料技術(shù)鑒定書指出:“人造金剛石磨料級的試驗(yàn)研究工作,在國家科委的關(guān)懷和支持下,以通用所為主,在磨料所、四機(jī)部746廠、地質(zhì)部地科院,冶金部60l廠、材料所、電器科學(xué)院等單位的大力協(xié)作和共同努力下,從1961年4月起經(jīng)過反復(fù)試驗(yàn)和不斷改進(jìn)提高,至1965年l0月兩面頂合成工藝已基本穩(wěn)定,達(dá)到部(65)機(jī)科字第736號文規(guī)定的要求。鑒定委員會一致認(rèn)為:
1、合成工藝基本穩(wěn)定,已達(dá)到和超過部下達(dá)的技術(shù)指標(biāo):
(1) 合成轉(zhuǎn)化率平均為24%(規(guī)定指標(biāo)20~25%)每次合成試驗(yàn)平均獲得人造金剛石O.65克拉;
(2)人造金剛石粒度在200微米以下,符合一般磨料的要求;
(3) 今年1月至lO月已獲得480克拉人造金剛石;。
(4) 硬質(zhì)合金模具壽命,上下項(xiàng)錘平均在150次以上,壓力缸平均在250次以上,(規(guī)定100次)。
2、每克拉人造金剛石磨料的成本在10元以下,低于進(jìn)口價格。
3、 以上情況說明,人造金剛石磨料兩面頂合成工藝,已經(jīng)具備投入工業(yè)生產(chǎn)的條件,建議有關(guān)部門安排生產(chǎn)。
        鑒定以后,很多單位來我所學(xué)習(xí),我們組織了“烏蘭牧騎”式的推廣小分隊,深入工廠。用了不到一個月的時間,于65年12月26日幫助長春汽車廠工具分廠試制成功人造金剛石,并投入了小批量的生產(chǎn),為該廠硬質(zhì)合金化攻下了難關(guān)。繼而在全國十幾個省市,遍地開花。牡丹江12l廠、哈爾濱砂輪廠、上海砂輪廠、蘇州砂輪廠、上海手表廠、上海鐘表元件廠、北京砂輪廠、沈陽黎明機(jī)器廠、天津砂輪廠、西安慶安公司、鄭州二砂、青島硬質(zhì)合金研究所等單位分別于66~67年正式投產(chǎn)。我們從合成金剛石成功到推廣生產(chǎn)了不到二年的時間,美國花了三年,瑞典則更長。
        我所63年設(shè)計的六面頂壓機(jī)(6×600T)根據(jù)部香山會議的指示,于64年將全套圖紙轉(zhuǎn)給二局鑄鍛所,由二局承擔(dān)中間試驗(yàn),磨料所,鑄鍛所負(fù)責(zé)的六面頂中間試驗(yàn)經(jīng)過幾年的艱苦努力,也投產(chǎn)了。
        在1970年以后,黨中央、周恩來總理、李先念副總理對人造金剛石作了多次重要指示,給全國廣大職工以極大的鼓舞,從此人造金剛石生產(chǎn)像雨后春筍般地發(fā)展起來。我所于69年改進(jìn)了69型六面預(yù)壓機(jī),在不少單位推廣應(yīng)用。
        人造金剛石的研制成功和磨料級金剛石的迅速推廣生產(chǎn)是堅持毛主席“獨(dú)立自主,自力更生”精神,奮發(fā)圖強(qiáng),努力攀登世界先進(jìn)科學(xué)技術(shù)水平的結(jié)果,是在黨的領(lǐng)導(dǎo)下,堅持工人、技術(shù)員、干部三結(jié)合,開展社會主義大協(xié)作的豐碩成果。是參加研制工作的全體同志的集體智慧和勞動的結(jié)晶。
        我所參加這項(xiàng)研制任務(wù)的同志遵循毛主席關(guān)于“一切真知都是來源于實(shí)踐”的教導(dǎo),邊學(xué)邊干,從干中學(xué)。在黨組織的關(guān)懷和幫助下,思想上業(yè)務(wù)上都得到了很大的提高,在四年多的時間里(196l~1965年)共寫出設(shè)計試驗(yàn)報告35篇,積累了有關(guān)人造金剛石試制的全部技術(shù)資料。這項(xiàng)科研成果于1978年榮獲全國科學(xué)大會重大成果獎。
        近幾年來我們同兄弟單位一起,在研制大顆粒金剛石,超高壓設(shè)備和高溫高壓的測試與控制等方面取得一定進(jìn)展。

 
 
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